目前環保形勢嚴峻,很多地區要求排潮濕氣也要脫硫,因為增加了脫硫塔,排潮阻力增大了,傳統的軸流風機已很難滿足排潮和脫硫的需要,適當增加功率和風量是必須的,但無限度的增加,造成大量電力的浪費,這確實是不應該的。
最近幾年大斷面隧道窯產量不斷提高,有很多廠家已經達到設計產量甚至遠遠超過設計產量,但大部分生產線仍然存在干燥問題,特別是冬季生產時塌坯問題,一直沒有徹底根治。
傳統的集中排潮工藝從理論上講是非常合理的,熱利用率也是最高的(即排潮溫度最低)。但實踐操作中卻很難達到要求。我們一般要求排潮溫度在30℃以上,也有的說在40℃以上,還有的說在50℃以上才能保證不塌坯,要求排潮濕度95%,即在90-100%之間(但絕對不能達到100%),排潮濕度越大說明熱風的利用率越高。提高排潮溫度我們很容易實現,但經過無數次的實踐證明,排潮溫度并不是決定是否塌坯的關鍵因素,有些干燥室排潮溫度很高,有些高達45℃以上,但卻照樣塌坯。真正決定干燥室是否塌坯的參數是排潮濕度,但我們絕大部分干燥室都沒有設置濕度計,這就很難檢測排潮濕度。有個別干燥室安裝了濕度計,卻因為無法調節,也就起不到實質性的作用。有些干燥室設計不合理,雖然排潮濕度很小,但仍然塌坯。
實際上我認為干燥室設計的核心問題是排潮方式、送風量、排潮量,常見排潮方式有:集中頂排潮,集中側排潮,分散頂排潮,分散側排潮,頂側同時排潮等。近幾年在干燥室設計上出現了很大的誤區,絕大部分人認為風量越大越好,所以干燥室風機配置越來越大,由原來的小功率軸流風機逐步更換成大功率的離心風機,而且有越來越大的趨勢。我見過3.6米的干燥室有使用18號離心風機的,4.8米的干燥室有使用22號離心風機的,電機最小75千瓦,有的使用110千瓦的電機。電費比傳統的軸流風機高出一倍多,造成大量的電力浪費。
干燥室的排潮風量是否越大越好呢?我認為加大排潮風量能起到一定的作用,但盲目加大排潮風量的作法是非常錯誤的。以山東泰安華泰建材為例,該生產線設計為6.9米隧道窯,干燥室長度為79.1米,送熱風機為16號離心風機,排潮風機為GD30K2型軸流風機4臺,單臺排潮風量44000立方/小時,風壓為290帕,設計總排潮風量為176000立方/小時。但該生產線自投產以來冬季一直存在塌坯問題,也采取過各種措施,但都沒有徹底解決問題。該生產線2016年出售給民營企業,由我單位進行技改。干燥室由原來的4臺排潮風機更換成兩臺,風量每臺為58000立方/小時,風壓500帕,電機功率11千瓦。經過一個冬季的運行,效果非常好,沒有出現過一次塌坯現象。總風量僅為原設計的66%,總功率僅為原設計的73.3%,日產量比原先提高了接近一倍。
▼下圖為技改后僅使用兩臺排潮風機的干燥室
▼干燥室技改前后有關參數對照表
通過這個事例,我們認為排潮風機的風量并不是越大越好,關鍵是送風方式和排潮方式的設計必須合理,否則風量再大也不一定達到效果。例如江西某廠7.2米干燥室,設計排潮風機7臺,單臺功率11千瓦,單臺排潮量47000立方/小時,總排潮功率達到77千瓦,總排潮風量達到329000立方/小時,而到冬季照樣塌坯。
當然,目前環保形勢嚴峻,很多地區要求排潮濕氣也要脫硫,因為增加了脫硫塔,排潮阻力增大了,傳統的軸流風機已很難滿足排潮和脫硫的需要,適當增加功率和風量是必須的,但無限度的增加,造成大量電力的浪費,這確實是不應該的。
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