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磚瓦百科

影響真空擠出機產量與能耗的關鍵要素

真空擠出機是磚瓦行業生產空心磚設備中的主要設備,其性能的好壞直接影響企業的經濟效益。影響擠出機性能的關鍵因素有四點:泥缸、絞刀、機頭、機口。這四種因素只要針對不同原料配置合理,再加上生產工藝的合理配置,則真空擠出機才能發揮其最佳性能。


01泥缸

目前,有些磚瓦機械企業認為泥缸越短越好,這樣主機負載小,產量高。其實真空擠出機則不完全是這樣,泥缸的長度設計是依據不同的原料和產成品性質所決定的,塑性強的原料可以短些,塑性差的原料泥缸要適當長些,標磚可以適當短些,空心磚要適當長些。一般應使密封段絞刀圈數達到形成壓力的應有圈數以上。


02鉸刀

泥缸的長短不是決定擠出機產量的關鍵因素,泥缸長度達到上述要求的同時,絞刀螺距的排列也是關鍵因素。但絞刀螺距的排列必須針對不同的原料。安徽界首某磚廠JKR45/45-2.0真空擠出機,泥缸長550mm,密封段長725mm,絞刀螺距排列380、360×1.76、380×1/2,原料為平原沉積土。試車時KP1產量為6板/min,泥缸、機頭發熱,泥條沒有韌性,螺旋紋嚴重。經分析原因為絞刀螺距排列不合理,重新設計一副絞刀,螺距排列為380、330×1.92、380×1/2,絞刀伸入機頭4cm,產量達14板/min,機頭、泥缸溫度下降。因此,磚瓦機械企業在生產過中,應針對不同原料設計出不同螺距的排列,最好在沒試車之前化驗原料的成分及塑性,然后再制作絞刀,以免影響試車時間。


03機口

機口制作的好壞,直接影響到產品的質量和產量。我們采取的做法是針對當地原料的成分、塑性及現有普通實心磚機口的實際情況來制作KP1及非承重空心磚機口。一般來說,機口的錐度控制在7~8左右,但塑性高時,錐度可適當放大,塑性低時,錐度可適當放小。長沙某磚廠為軟質頁巖,塑性較好,KP1機口長155,出口尺寸250×122,進口尺寸為300×185,安徽界首某磚廠非承重8孔空心磚機口直接用δ=30鋼板制作,無錐度;安徽和縣JKR50/50-2.0主機,KP1雙出口,長140,出口250×250、進口285×285,均達到良好效果。


04機頭

各家機頭形狀不一,但大致結構一樣。一般都配有兩種機頭,砂性原料機頭較長,塑性較好的原料機頭稍短。但是機頭內腔由圓過渡到方必須平緩,圓滑過渡。另外,還有一種內機口:即機口鑲嵌在機頭內腔中。這種機頭較長,機口的長短、大小隨時可調。另外,針對空心磚機口,機頭的制作又有組合式和主刀板插入式。總而言之,機頭的多樣性也就是原料多樣性的體現。

總之,泥缸、絞刀、機頭、機口是影響真空擠出機性能的主要因素,其針對不同原料的最佳組合可使真空擠出機達到最佳、最優的設計性能。因此,針對不同生產線,先期調研最為重要,對不同客戶應先研究其原料特性再確定其優化設計組合。同時,現場調度試人員必須具有良好的素質,能針對試車中出現的不同問題,拿出最佳的方案,使客戶滿意,使我們生產的真空擠出機及其它輔機發揮其最優性能,為企業創造良好的經濟效益。


擠出機(包括非真空擠出機和真空擠出機)是磚瓦生產線上的主要設備。從安裝無功就地補償器,合理選用真空泵,螺旋絞刀和泥缸設計等方面論述擠出機節能應采取的主要措施:

1、擠出機安裝無功就地補償器可以節能  

在擠出機的電動機主回路接線端安裝一個節能補償器,這種無功就地補償器是能夠提高電動機的功率因數,(一般COSΦ可提高到0.95左右),可節能達15%以上,尤其對負荷較低和電動機距變壓器較遠的場所其節電效果更為顯著。

2、真空擠出機必須合理選用真空泵  

由于一些磚機廠長期采取粗放型的經營,過去真空擠出機一直是選用大功率的真空泵造成嚴重的能源浪費。由于密封太差,一般450mm的真空擠出機都要采用22KW的真空泵,真空度往往還達不到要求。近幾年來有些磚機廠家對真空系統的密封部位作了一些改進,真空泵的性能也有了很大的提高,現在5.5KW的機械真空泵完全可以滿足500mm甚至更大的真空擠出機的需要,還能長期保持很高的真空度。

3、擠出機要采用最優化設計的螺旋絞刀  

螺旋絞刀是擠出機的心臟部件,螺旋絞刀的好壞對擠出機的性能起決定性的作用。有些擠出機只要對螺旋絞刀等部件作一些改進,其電耗可以下降20%—30%,而臺時產量都可以提高20%—30%,節電的效果是驚人的。

4、改進擠出機的泥缸能夠降低能耗  

泥缸的長度也是一個重要的因素,有些磚廠以為泥缸越長越好把泥缸做成很長,結果不但消耗了很多功率,使泥缸發熱磚坯質量也因此下降。一般來說,螺旋絞刀的封閉長度最多也就是3個螺距,太長就沒有必要了。

5、擠出機在最佳轉速運轉時最節能  

有些磚廠總以為擠出機的轉速越高,產量越高,這樣每萬塊磚坯的能耗就低。但是,實際上,在原料、工況相同的情況下,只有一個最佳轉數,經過試驗證明擠出機在最佳轉速運轉時能耗最低,產量也高,超過這個轉數以后,產量并不增加而能耗卻大幅度上升。

6、加強生產管理也能使擠出機節能  

有些磚廠的生產設備、生產原料和生產工藝都相同,而萬塊磚坯的電耗卻相差甚大,其主要原因就是管理不善。例如,在生產過程中,供料有時太少,有時擠出機吃不飽,產量低;有時供料又太多,擠出機“脹缸”,經常要停機清理,降低了臺時產量。有些磚廠的前后工序配合不當,或是供不上原料,或是磚坯運不走,經常要停機停產,自然產量上不去,相對電耗就提高了。還有些磚廠不按時維修,泥缸襯套磨平了也不更換,絞刀與襯套間隙到20多毫米還不進行焊補,這些因素都會增加擠出機與襯套的能耗。

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